恒溫恒濕箱使用過程中常見故障及解決方法 恒溫恒濕箱如何做好保養(yǎng)
恒溫恒濕箱使用過程中常見故障及解決方法
現(xiàn)象
原因
處理方法
1.無電源指示
1.電源線未插好或斷線
2.熔斷器開路
1插好電源插頭、檢查電源線
2更換熔斷器
2.箱內(nèi)溫度不上升
1.設(shè)定溫度過低;
2.控溫儀損壞
3.電加熱器損壞
1.調(diào)整設(shè)定溫度
2.更換控溫儀
3.更換電加熱器
3.制冷效果差或不制冷
1.制冷劑泄漏
2.軸流風(fēng)機故障
1.請經(jīng)銷商或廠方
4.通電后壓縮機不工作
1.電源電壓不穩(wěn)定
2.壓縮機損壞
1.檢查電壓強度
2.請經(jīng)銷商或廠方
恒溫恒濕試驗箱用途:適用于電工、電子產(chǎn)品、航空航天產(chǎn)品、汽車零部件、各種電子元氣件在高溫、低溫或濕熱環(huán)境下,檢測其各性能指標(biāo)。恒溫恒濕試驗箱符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.1--低溫試驗方法。GB/T2423.2--高溫試驗方法。GB/T5170.5--濕熱試驗設(shè)備。GB/T2423.3--恒定濕熱試驗方法。GB/T--濕熱試驗技術(shù)條件等國家標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)參數(shù):1、溫度范圍:0℃~100℃2、濕度范圍:30%~98%R.H(溫度在25℃~80℃)3、溫度波動度:≤±0.5℃4、溫度均勻度:≤±2℃5、濕度波動度:+2%、-3%R.H6、升溫速度:1.0~3.0℃/min7、降溫速率:0.7~1.2℃/min8、時間設(shè)定范圍:0~9999h9、樣品托架:2層(標(biāo)配)10、電源電壓:AC380V/50HZ
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步入式恒溫恒濕箱定期維護保養(yǎng)方法
一、步入式恒溫恒濕箱必須由專人操作維護管理,嚴(yán)格遵守系統(tǒng)操作規(guī)程,避免他人違章操作系統(tǒng)。
二、應(yīng)建立系統(tǒng)使用檔案,以方便系統(tǒng)的維護維修,使用檔案應(yīng)記錄系統(tǒng)每次運行的起止時間(日期)、試驗的種類、環(huán)境溫度;當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時,應(yīng)對故障現(xiàn)象作盡可能詳細(xì)的描述;對系統(tǒng)進行維護、維修的內(nèi)容也盡可能詳細(xì)地記錄。
三、步入式恒溫恒濕箱長時間停機不用,會影響系統(tǒng)的有效使用壽命,因此,系統(tǒng)為10天至少要開機運行一次,不要在短時間內(nèi)反復(fù)的使系統(tǒng)運行--停止,每小時啟動次數(shù)因小于5次,每次開--停時間間隔不小于3min,不要在低溫時間打開步入式恒溫恒濕箱的大門,以防止損壞門密封帶。
四、步入式恒溫恒濕箱主箱體,使用中應(yīng)注意保護,不可受到利器或鈍器的強力碰撞。
五、每月定期進行一次主電源開關(guān)(漏電短路器)動作試驗,以確保此開關(guān)在滿負(fù)載能力下作為漏電保護器用。具體步驟為,首先請確認(rèn)電源開關(guān)打到“ON”,即系統(tǒng)通電,然后請按試驗按鈕,若漏電斷路器的開關(guān)撥桿落下來則此功能正常。
六、漏電開關(guān)的漏電、過載、短路保護特性均由制造廠整定,在使用中不可隨意調(diào)整,以免影響性能;漏電開關(guān)因短路斷開后,檢查觸頭,若主觸頭燒損嚴(yán)重或凹坑時,需進行維修。
七、為確保冷卻水供水正?;蚯鍧崳?0天左右清洗一次制冷機冷卻水過濾器,清洗一次供水的冷卻水塔若當(dāng)空氣質(zhì)量比較差,空氣中灰塵含量很高,一般應(yīng)7天左右清洗冷卻水塔蓄水池。
八、常溫保護器動作試驗。把常溫保護器溫度定到比箱體溫度低,若出現(xiàn)E0.0報警和蜂鳴聲,表示其功能正常,完成上述試驗后,應(yīng)將溫度保護的設(shè)定值重新適當(dāng)?shù)脑O(shè)定,否則可能造成不適當(dāng)?shù)闹兄埂?/p>
九、每年一次,用吸塵器清理除去配電室和水回路室灰塵。每個月一次,用干布清理吸干冷凍機組接水盤積水。
十、在步入式恒溫恒濕箱試驗區(qū)內(nèi)放置的試驗產(chǎn)品離空氣調(diào)節(jié)通道的吸、排風(fēng)口應(yīng)有一定的距離,以免妨礙空氣的流通。
原因一:1.由于是溫度保持不住,觀察制冷壓縮機在試驗箱運行過程中是否能夠啟動,壓縮機在環(huán)境試驗設(shè)備運行過程中都能夠啟動,說明從主電源到各壓縮機的電器線路正常,電器系統(tǒng)方面也沒有問題。2.電氣系統(tǒng)沒有問題,繼續(xù)檢查制冷系統(tǒng)。首先檢查兩組制冷機組的低溫(R23)級壓縮機的排氣和吸氣壓力都較正常值偏低,而且吸氣壓力呈抽空狀態(tài),說明主制冷機組的制冷劑量不足。3.用手摸主機組R23壓縮機的排氣和吸氣管路,發(fā)現(xiàn)排氣管路的溫度不高,吸氣管路的溫度也不低(未結(jié)霜),這也說明了主機組的R23制冷劑缺乏。原因二:1.未確定故障原因,結(jié)合試驗箱的控制過程進一步確認(rèn)故障原因,該試驗箱擁有兩套制冷機組。2.一為主機組,另一為輔助機組,在降溫速率較大時,兩組機組同時工作,在溫度保持階段初期,兩組機組依然同時工作。待溫度初步穩(wěn)定下來,輔助機組停止工作,由主機組來維持溫度的穩(wěn)定。如果主機組R23泄露,會使主機組的制冷效果不大,由于降溫過程中,兩機組同時工作,故沒有溫度穩(wěn)定不住的現(xiàn)象,而指示降溫速率降低。在溫度保持階段,一旦輔助機組停止工作,主機組又無制冷作用,試驗箱內(nèi)的空氣就會緩慢上升,當(dāng)溫度上升到一定程度,控制系統(tǒng)就會啟動輔助機組來降溫,將溫度下降至設(shè)定值(-55℃)附近,然后輔助機組又停止工作,如此反復(fù),便會出現(xiàn)故障現(xiàn)象。至此,生產(chǎn)故障的原因是主機組的低溫(R23)級機組的制冷劑R23泄漏。對制冷系統(tǒng)進行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結(jié)合的方法檢查,發(fā)現(xiàn)一熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了約1cm的細(xì)縫。更換此電磁閥,對系統(tǒng)重新充氟,系統(tǒng)運行正常。由于上文可以看出,對該故障現(xiàn)象的分析和判斷基本上是有易至難,先“外"后“里",先“電氣"后“制冷"的脈絡(luò)進行分析和判斷的,熟悉和了解試驗箱的原理和工作過程是分析故障判斷故障的基礎(chǔ)。